我國是世界上最大的紡織國家、擁有10萬多家紡織、服裝企業。變頻器在紡織機械領域中有著巨大的應用空間。紡織機械種類繁多,有紡紗機械、織造機械、針織機械、化纖機械、染整機械等等,一般小功率、低頻變頻器普遍應用在開清棉機,梳棉機,條卷機,精梳機,并條機以用粗紗機,細紗機和洛簡機等,對于織造機械則有漿紗機,整經機等。而變頻器在各類機械中的作用且不盡相同,而具有高效、節能、環保的紡織機械是我國從紡織大國邁向紡織強國所必須擁有的技術。
現以A186E型梳理機為例,主要工序是開清棉聯合機,后道工序是并條機,主要用于加工棉纖維和化學纖維。將前道工序送來的棉(化纖)卷或由棉箱供給的棉(化纖)層進行開松分梳除雜。使所有呈卷曲、塊狀的棉團成為基本伸直的單纖維狀態,并在此過程中,除掉清花工序遺留下來的破籽、雜質和短絨,然后集束成一定規格的棉條,儲存于條筒內,供并條工序使用。因為是老機器,在技術方面存在一定的缺陷,電磁離合器由于故障較高,不時出火警,給生產效率和產品質量造成一定的損失,現為了使道夫升、降速平滑,在機械傳動中設計雙速電機,采用交流變速調速,從而實現道夫升速斜率的任意調節,道夫工藝轉速的任意可變功能。這項技術的內容包含了先進的信息處理和控制技術,即以計算機為核心,有PLC、工控機、單片機、人機界面、現場總線等組成的控制系統;先進的驅動技術,有變頻調速、交流伺服、步進電機等。
1、改造方案
根據梳理機運行實踐及當前控制領域的水平與發展,確定A186E型梳理機改造的指導思想是:機電分離,集中控制,實時監控。其目的在于將電氣控制系統與機械系統結構上相分離,以利于機電系統的維護和修理,將分離式硬件邏輯控制系統改為模塊化集中控制,以提高梳理機控制水平,增強系統的可靠性;運用智能化技術對梳理機運行進行實時監控,給操作工以指導。A186E電氣改造的關鍵是去掉錫林電機、道夫電機的原有繼電器控制系統,采用PLC控制變頻器方案。新型控制系統以松下FP0 PLC為控制核心,以兩臺JBA系列變頻器為主要控制單元,控制梳棉機錫林和道夫的運轉。
使用了PLC和JBA系列變頻器的A186E型梳理機控制系統,實現機電一體化,完成相對復雜的控制。并可節約能耗、實現無級調速、延長機器使用壽命、改善生產工藝,提高產品質量,降低生產成本。
2、變頻器控制系統
變頻系統采用JBA系列交流變頻器,電機運行時主要有三種速度,分別為:手動速度,低速及標準速度。手動速度用于試車,低速是啟動過渡時的電機運行速度,標準速度是電機正常運行速度,通過改變相應參數值,就可以改變電機的運行速度。
改造前后生產指標
改造后梳棉機工作穩定可靠,而且能按梳棉機的工藝要求方便地控制梳棉機。可以根據所紡纖維種類和對產品質量要求確定梳棉機的電氣參數,包括錫林和道夫的啟動時間以及它們的轉速等。通過紡不同纖維的試驗并綜合測試發現,梳棉機的平均產量可達21kg/h,提高了近35%。斷頭率下降40%,減少回花 30%,針布軋傷率平均下降50%,生條一級合格率提高10.5%,生條重量不勻率下降0.8%-2.4%,并可促進安全生產,降低勞動強度。
基于GT01觸摸屏的PLC控制變頻器的控制系統方案在A186E梳理機上的應用,提高了單機的機電一體化水平,更為重要的是為提高棉紡全流程運行的穩定性、可靠性奠定了基礎,保證了全流程連續、同步、平穩運行,使輸出毛條長片段、起長片段、甚至短片段的均勻度都能穩定在一定范圍內,從而保證了成紗質量的穩定性。該機所采用的控制系統,完全可以應用于其它國產傳統紡織設備的改造當中。改造后的梳棉機生產穩定,整體性能大有提高。改造費用不足 6000元,卻可較大幅度提高A186型梳棉機的技術性能,延長使用壽命,對我國現有5萬多臺A186系列梳棉機的技術改造具有一定的推廣價值。