摘 要: 華能平?jīng)鲭姀S#3發(fā)電機(jī)勵磁系統(tǒng)由A、B兩套組成且調(diào)節(jié)器可以運(yùn)行在恒電壓、恒電流、恒功率因數(shù)3個通道,還配有備勵通道。在機(jī)組投運(yùn)初期進(jìn)行過電壓與電流通道切換,且兩個通道切換時各個監(jiān)控量數(shù)據(jù)正常平穩(wěn)。2014年#3機(jī)組大修后在做勵磁調(diào)節(jié)器雙套電壓通道切換備勵時,發(fā)生發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子電壓、轉(zhuǎn)子電流、定子電流、無功功率劇烈擺動。經(jīng)過調(diào)取事故發(fā)生時的錄波圖形,通過詳細(xì)的理論分析,對勵磁調(diào)節(jié)器的參數(shù)進(jìn)行修正,成功解決了電壓通道與備勵通道不能切換問題。經(jīng)實踐證明,系統(tǒng)改造后電壓通道與備勵通道可以可靠切換,目前應(yīng)用于#2、#3、#4機(jī)組。
關(guān)鍵詞: 勵磁系統(tǒng);備勵;增磁;切換
0 引言
華能平?jīng)鲭姀S#3機(jī)組在2014年大修投入運(yùn)行后,現(xiàn)場運(yùn)行人員在測試電壓閉環(huán)通道切至備勵通道運(yùn)行時,切換后出現(xiàn)發(fā)電機(jī)的無功、轉(zhuǎn)子電壓、定子電流大幅升高甚至頂表,運(yùn)行人員在遠(yuǎn)方、就地減磁無效果,給電廠安全生產(chǎn)埋下了隱患。
1 勵磁系統(tǒng)原理
平?jīng)鲭姀S#3機(jī)采用發(fā)變組單元接線方式,勵磁為交流勵磁機(jī)靜止不可控整流器勵磁系統(tǒng),勵磁調(diào)節(jié)器為南瑞生產(chǎn)的NES6100型數(shù)字式勵磁調(diào)節(jié)器[1]。該勵磁調(diào)節(jié)器是雙通道勵磁調(diào)節(jié)器,勵磁調(diào)節(jié)器控制方式采用的是PID+PSS控制。根據(jù)勵磁系統(tǒng)的組成、勵磁調(diào)節(jié)器制造廠家提供的控制原理和邏輯,可以形成#3機(jī)勵磁系統(tǒng)原理方框,如圖1所示。
圖1是AVR主調(diào)節(jié)通道,即電壓調(diào)節(jié)器通道有測量單元,串并聯(lián)比例、積分、微分校正單元。其中,Ut為發(fā)電機(jī)電壓,Uref為給定參考電壓。
靜態(tài)勵磁系統(tǒng)(常稱自并勵)如圖2所示,勵磁電源取自發(fā)電機(jī)機(jī)端。同步發(fā)電機(jī)的磁場電流經(jīng)由勵磁變壓器、磁場斷路器和可控硅整流橋供給。勵磁變壓器將發(fā)電機(jī)端電壓降低到可控硅整流橋所需的輸入電壓,為發(fā)電機(jī)端電壓和磁場繞組提供電氣隔離以及為可控硅整流橋提供整流阻抗[2-3]。電壓閉環(huán)通道(AC)是測量發(fā)電機(jī)端電壓和電流與給定電壓形成的偏差,經(jīng)綜合放大、移相而改變可控硅的導(dǎo)通角,自動調(diào)節(jié)發(fā)電機(jī)端電壓和無功補(bǔ)償達(dá)到給定水平。電流閉環(huán)通道(DC)即恒無功調(diào)節(jié)方式,是測量主勵磁機(jī)轉(zhuǎn)子電流信號與給定參量形成的偏差,該偏差信號經(jīng)放大后移相觸發(fā)可控硅,調(diào)節(jié)主勵轉(zhuǎn)子電流到整定水平,從而間接維持發(fā)電機(jī)勵磁電壓恒定[3-9]。
并網(wǎng)后,平?jīng)鲭姀S勵磁系統(tǒng)長期工作于電壓閉環(huán)方式,調(diào)節(jié)發(fā)電機(jī)的端電壓和無功功率,從未運(yùn)行于電流閉環(huán)方式。
平?jīng)鲭姀S#3機(jī)組的主勵磁系統(tǒng)與備勵組成的勵磁系統(tǒng)如圖3所示,其中AC為勵磁調(diào)節(jié)器的電壓閉環(huán)方式,DC為電流閉環(huán)方式。
2 勵磁系統(tǒng)運(yùn)行工況及分析
2.1 主勵切換備勵
在#3機(jī)組帶負(fù)荷210 MW,A、B、C、D磨煤機(jī)運(yùn)行,機(jī)組各參數(shù)運(yùn)行穩(wěn)定,#3發(fā)變組A、B柜保護(hù)正常投入,勵磁系統(tǒng)正常運(yùn)行(A套主套運(yùn)行、B套從套運(yùn)行)的情況下,運(yùn)行值班員進(jìn)行勵磁調(diào)節(jié)器與備勵并列運(yùn)行操作。運(yùn)行人員合備用勵磁出口開關(guān)2K,進(jìn)行增磁操作,大約311 s后,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)DCS監(jiān)控畫面勵磁系統(tǒng)參數(shù)出現(xiàn)突變,立即在遠(yuǎn)方對備勵及勵磁調(diào)節(jié)器進(jìn)行減磁操作,無效果,隨后就地通過備勵控制屏進(jìn)行減磁操作,也無效果,同時發(fā)現(xiàn)感應(yīng)調(diào)壓器伺服電機(jī)已到低限位。1 075 s后斷開2K開關(guān),瞬間勵磁系統(tǒng)參數(shù)突減,調(diào)節(jié)至正常。
在本次通道切換過程中,360 s左右勵磁調(diào)節(jié)器A、B套報:(1)綜合限制報警;(2)V/Hz限制報警;(3)過勵限制報警。1 100 s #3機(jī)組發(fā)變組保護(hù)A、B柜發(fā)“失磁保護(hù)I段”動作,延時1.5 s,啟動廠用快切;廠用快切裝置A、B套動作:啟動方式“保護(hù)啟動”,出口動作為“跳工作、合備用”實現(xiàn)方式為“快速”。1 245 s B一次風(fēng)機(jī)跳閘,B空預(yù)器主電機(jī)跳閘,輔電機(jī)聯(lián)啟正常,撈渣機(jī)跳閘,A、C空壓機(jī)跳閘。
表1是各不同時間點(diǎn)發(fā)電機(jī)有功、無功、機(jī)端電壓、主勵電壓、主勵電流值。
圖4是在進(jìn)行勵磁調(diào)節(jié)器切換備勵時,在DCS畫面中各參數(shù)的變化趨勢。
從DCS趨勢圖中可以看出,在300 s~1 075 s之間,勵磁系統(tǒng)勵磁電流170 A與40 A之間頻繁波動,勵磁電壓在33 V與10 V之間頻繁波動。
由于平?jīng)鲭姀S#3機(jī)組長期運(yùn)行于電壓閉環(huán)通道,故本次主勵切換備勵是在電壓閉環(huán)通道下進(jìn)行的,電流閉環(huán)通道下并未進(jìn)行切換。
2.2 事故原理分析
通過對#3機(jī)組勵磁回路DCS數(shù)據(jù)趨勢及調(diào)節(jié)器故障錄波趨勢進(jìn)行分析,#3機(jī)備勵在與調(diào)節(jié)器A、B柜并入運(yùn)行后,運(yùn)行人員在DCS畫面對備勵增磁操作過激,致使#3勵磁調(diào)節(jié)器“最小勵磁電流限制”觸發(fā)(從圖4可以看到,主勵倒換到備勵過程中,勵磁電流不斷減小,直至20.3%,觸發(fā)了最小勵磁電流限制,由于最小勵磁電流限制器是高值門,瞬時動作,但是報動作信號有0.5 s延時,當(dāng)主環(huán)輸出高于最小勵磁電流限制時,會對定時器清零。調(diào)節(jié)過程中波動較厲害,一直未能滿足達(dá)到持續(xù)0.5 s延時的條件,因此未報出最小勵磁電流限制動作信號,但是實際上已經(jīng)在起作用了),造成#3發(fā)電機(jī)無功突增、備勵的電流突增、調(diào)節(jié)器過勵限制動作、輸出參數(shù)反復(fù)越變。并且調(diào)節(jié)器程序設(shè)計有“最小勵磁電流限制”,如果備勵并入后,杜絕備勵電流急增情況發(fā)生,確保調(diào)節(jié)器至少接帶30%的勵磁電流。調(diào)節(jié)器程序設(shè)計未考慮與備勵并列運(yùn)行時硬接點(diǎn)閉鎖問題,只是在參數(shù)設(shè)置中進(jìn)行限制。若接帶電流太快,容易觸發(fā)“最小勵磁電流限制”功能,致使發(fā)電機(jī)過勵限制,調(diào)節(jié)器輸出參數(shù)急劇波動。在進(jìn)行上述操作前,技術(shù)人員將調(diào)節(jié)器“最小勵磁電流限制”參數(shù)修改至0,備勵退出后再將其修改回原定值。
3 結(jié)論
發(fā)電機(jī)的主勵磁與備勵切換平穩(wěn)關(guān)系到發(fā)電機(jī)能否安全穩(wěn)定運(yùn)行,本文的研究分析得出了平?jīng)鲭姀S#3機(jī)組主勵與備勵切換異常的原因,并分析出了提高主、備勵切換操作的方法。通過該方法,提高了#3機(jī)組主勵與備勵切換可靠性,使得大型火電機(jī)組勵磁系統(tǒng)主、備勵切換操作時機(jī)組各參數(shù)變化平穩(wěn),避免了對機(jī)組及系統(tǒng)的沖擊,同時避免機(jī)組發(fā)生失磁跳機(jī)。本研究為今后類似電廠進(jìn)行備勵并入操作提供實際經(jīng)驗,防止類似事故發(fā)生;同時為調(diào)節(jié)器廠家在程序設(shè)計中提供借鑒,可將切換過程各參考量控制在合理范圍內(nèi),具有一定的研究價值和工程實際效益。
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